方坯連鑄機潤滑還是使用華順油氣潤滑方案
連鑄機軸承的工作環(huán)境異常惡劣,尤其是二冷室,溫度高、水汽大、氧化鐵皮多,扇形段處于低速、重載的工作狀態(tài),保證二冷室、扇形段軸承的良好潤滑是一件很困難的事。
現(xiàn)對煉鋼廠的5#連鑄機二冷室內的一百多個潤滑點進行油氣潤滑,投產(chǎn)初期由于某油氣潤滑廠家的設計存在缺陷,局部輥子潤滑不好,導致鑄坯產(chǎn)生劃痕影響鑄坯表面質量,于是找到了華順,技術人員給出了具體的改進方案:
1、華順的技術人員對此油氣潤滑系統(tǒng)的管路進行了改造,實現(xiàn)分流、分段控制。
2、將氣源介質由壓縮空氣改為氮氣。由于壓縮空氣壓力低且不穩(wěn)定,系統(tǒng)不清潔。將氣源改為氮氣,不僅提高了清潔度等級,且壓力穩(wěn)定,符合油氣潤滑設備的使用要求。
3、根據(jù)現(xiàn)場實際情況,優(yōu)化了油氣潤滑保壓時間和間隔時間,爭取用更經(jīng)濟的油耗使軸承取得更理想的潤滑效果。
4、提高線下設備檢修質量,集中力量處理二冷室油氣潤滑泄漏。線下另建一套油氣潤滑測試系統(tǒng),對離線維修扇形段,振動臺備品進行打壓,保證備機質量合格;利用一切主機停澆機會處理二冷室的漏點,將可控漏油降至最低。
通過油氣改造,大大降低了故障次數(shù)和油氣泄漏量,也不同程度提高了相關設備的使用壽命。鋼廠每月的油耗量大幅降低,油氣潤滑系統(tǒng)運轉平穩(wěn),故障率低,鑄坯質量也大大提高。